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三废炉厂家介绍三废混燃炉的点火改进与节能

时间:2018-06-22访问量:1574
 
         三废炉厂家介绍三废混燃炉的点火改进与节能。
         节能现在是国家和人民都关心的话题,只有做好节能才能保证我们的生活环境,才能做到最大限度的环保。而煤炉就是环保的一大障碍,因为煤炉是很多行业必须有的设备,同时也是很难改造的一种设备,山东龙之源节能环保科技有限公司对此有专业的研究,针对煤炉燃烧特点与燃烧原理进行多项实验,终于有了对煤炉燃烧改善的方法。
         首先要进行的是点火的改进,三废炉原本设计大都采用固定床床上木炭点火,由于三废炉燃烧炉炉膛面积大,此种点火方法劳动强度大,成功率低,点火时间长,且起火时升温速率快,不利于延长锅炉使用寿命。鉴于此,我们将点火改进成流化态床下点火,自行加工两台点火器,配两只油枪,每只油枪每小时喷油量450升。由于燃烧的燃料为造气炉渣和无烟煤末的混煤,热值在2800大卡/千克左右,挥发份小于5%,着火点在600℃左右。点火2.5—3小时料层温度升到450℃,若再将料层温度升到混煤的燃点550—600℃比较难,至少再投油枪2小时,多烧2吨柴油,有时还很难引燃三废炉混煤,勉强投煤极易造成床温在650℃前着火不及时,而当床温升至850℃后爆燃,导致超温结焦。为了降低点火成本,降低燃油和电耗,同时为了确保点火一次成功,万无一失,要设法使三废炉点火升温到2.5—3小时后及时引燃混煤至稳定燃烧状态。
         为此,我们采取以下措施:
         (1)、选择适当厚的料层。料层太薄,流化不均;料层太厚,增加电耗。我们通过实践选择料层静止厚度在400mm左右。
           三废炉
         (2)、选用适当的风量。风量太大,不利于蓄热;风量太小,可能导致流化不均,造成局部结焦。只要底料内无明显可燃物,点火初始阶段,料层温度400℃以下可以采取微流化风量,甚至鼓泡状态的风量,以利料层蓄热。当人工抛煤或给煤机投煤时,必须保证料层整体不低于最低流化风量,以防局部结焦。
         (3)、采用优质烟煤引火助燃。在床温达450℃时,打开炉门,维持炉膛负压在-300pa左右,向流化的床料内抛挥发份在20%以上优质烟煤或褐煤,此种煤的着火点在400—500℃。当烟煤燃烧将床温升至600℃时,启动给煤机,及时适量给混煤,可稳步控制床温升至900℃左右退油枪,点火成功。每次点火只需用500千克烟煤即可节省两吨柴油、2000KWH电。
         探索保证扬火成功的措施,降低扬火成本。
         由于三废炉燃煤热值低,压火时间也短,两小时后床温即降至700℃以下,且混煤着火难。初开始运行阶段,每次压火超过2小时后扬火必须重新点油枪,扬火犹如开炉点火,成本极高。为了延长压火时间,提高扬火成功率,并且降低扬火成本,我们采取三个措施:
         (1)提高压火料层厚度和床温。床温控制在950—980℃,料层比正常运行高0.5—1kpa。
         (2)扬火初期采用微流化风量,当床温升至700℃后再保持正常流化风量。
         (3)扬火起动时,一边用优质烟煤引火,一边用给煤机给煤,确保床温稳步起升。采取以上措施,只要压火后床温在500℃以上,即可成功扬火,压火时间可达10小时以上。每次可节省柴油2—3吨。
          二、改进工艺、优化燃烧,降低飞灰残碳。
         三废混燃炉利用流化床锅炉的燃烧技术,采用吹风余热锅炉的模式,炉渣掺烧量可达到50%以上,掺有约50%造气炉渣的燃料在混燃炉中沸腾流化燃烧,吹风气、驰放气从炉膛出口处加入炉膛,由二次风作为配风,烟气进入组合式除尘器,较粗的颗粒被分离出来后落入下部水封刮板,细灰则随高温烟气进入余热锅炉。但由于炉膛标高只有17 m左右,燃烧流程短,燃烧不充分。分离出来的未燃尽颗粒不再循环参与燃烧,因而飞灰残碳偏高,高的时候达到20%以上,影响了燃料燃烧效率和锅炉热效率。
        更多关注:三废炉          烟气脱硫脱硝
 

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